摘要:在新型干法水泥廠(chǎng)項(xiàng)目調(diào)試過(guò)程中,都會(huì)遇到一些共性的問(wèn)題,同時(shí)也必然會(huì)有各自項(xiàng)目的獨(dú)特性所帶來(lái)的新問(wèn)題。在我公司承建的尼日利亞項(xiàng)目調(diào)試中,物料的高粘濕特性就給調(diào)試工作帶來(lái)很多新問(wèn)題和新挑戰(zhàn)。 

關(guān)鍵詞:水泥廠(chǎng)  調(diào)試  粘濕物料 
尼日利亞項(xiàng)目是我公司承接拉法基水泥集團(tuán)的一條總包水泥生產(chǎn)線(xiàn)。項(xiàng)目包括:礦山破碎、熟料線(xiàn)、水泥磨、包裝及輔料輸送系統(tǒng)等一條完整的水泥生產(chǎn)線(xiàn),日產(chǎn)5000噸熟料、10080噸水泥。 
在項(xiàng)目調(diào)試過(guò)程中,同樣也遇到了一些問(wèn)題。有共性、也有本項(xiàng)目的獨(dú)特性。由于現(xiàn)場(chǎng)處在非洲獨(dú)特的地理位置,原料主要表現(xiàn)在原料水分粘性較大,尤其是石灰石。這對(duì)于物料從礦山到生料入磨系統(tǒng)的傳輸系統(tǒng)如何防止堵塞無(wú)疑是非常重要的,并且在生產(chǎn)實(shí)踐中原料的這種特性給生產(chǎn)帶來(lái)很大的困難。 
在此就尼日利亞項(xiàng)目調(diào)試過(guò)程中遇到的高粘濕物料問(wèn)題做一回顧,共同探討。 
尼日利亞項(xiàng)目原料水分大可以說(shuō)是本項(xiàng)目的最大特性,(入原料磨的綜合水分最小都在17%左右)。在對(duì)含水量大的物料處理上,本項(xiàng)目在前期設(shè)計(jì)上,就已經(jīng)做了充分的準(zhǔn)備,在后期的試生產(chǎn)中,現(xiàn)場(chǎng)在一些部位也做了些許改動(dòng)。最終效果還是不錯(cuò)。 
1 高粘濕物料對(duì)石灰石取料機(jī)的影響 
尼日利亞項(xiàng)目石灰石堆場(chǎng)是矩形堆場(chǎng),石灰石堆、取料機(jī)是意大利bedeschi公司的設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,取料機(jī)鏈條、頭輪、尾輪粘結(jié)的物料非常嚴(yán)重,并且斗子在運(yùn)行到上面時(shí),斗子和鏈條上粘掛的物料又掉到下面的鏈條和軌道上,造成取料機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,拉力增大,導(dǎo)致取料機(jī)鏈條和頭、尾輪不能正常嚙合、頭輪絲杠變形等故障。針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了多次修改。 
1.1 取料機(jī)頭部改向鏈輪刮板鏈條張緊裝置的絲桿變形。盡管在傳動(dòng)鏈輪處加上了護(hù)罩,防止物料進(jìn)入鏈輪與鏈條的嚙合處,但卻無(wú)法防止上部鏈條、料斗在運(yùn)行所粘結(jié)的物料中往下部的鏈節(jié)中間掉,造成鏈條與傳動(dòng)鏈輪無(wú)法正常嚙合而產(chǎn)生跳鏈,漲緊裝置的絲桿無(wú)法承受因此而產(chǎn)生的力而變形。出現(xiàn)這一問(wèn)題后,flsmidth公司給出的方案是在下部鏈輪上增加擋料板。 
1.2 在增加擋料板后漲緊裝置的絲桿變形問(wèn)題得到一定緩解,但因此而出現(xiàn)在擋料板上堆積了大量的物料。造成懸臂一側(cè)的重力增加而使取料機(jī)失去平衡,造成后部車(chē)駕離開(kāi)軌道。為保持平衡重新加入6 噸配重。 
1.3 石灰石的取料方式。因取料機(jī)的設(shè)計(jì)存在缺陷,無(wú)法實(shí)現(xiàn)從料堆兩端取料,只能從料堆側(cè)面來(lái)回取料,石灰石的預(yù)均化效果非常差。業(yè)主的石灰石屬于泥質(zhì)巖,并高低品位的石灰石搭配使用,而二者的粒徑相差很大,造成石灰石料堆的離析進(jìn)一步加巨。因上述原因,拉法基的設(shè)計(jì)之初要求flsmidth 公司的取料機(jī)能夠從料堆的兩個(gè)端面取料,最大程度地提高預(yù)均化的效果,穩(wěn)定生料質(zhì)量。但實(shí)際情況是:flsmidth 設(shè)計(jì)的取料機(jī)根本無(wú)法實(shí)現(xiàn)端面取料,不得已采取側(cè)面取料方式,即使這樣,在物料水份15%左右運(yùn)行時(shí),仍然無(wú)法穩(wěn)定運(yùn)行。 
2 高粘濕物料對(duì)配料倉(cāng)的影響 
生料磨配料站的儲(chǔ)倉(cāng)設(shè)計(jì)的都比較小,這對(duì)于水分大的物料比較有利,減少了倉(cāng)內(nèi)結(jié)塊、堵倉(cāng)的幾率,值得借鑒。 
為了減少倉(cāng)內(nèi)物料結(jié)塊堵塞,在所有的倉(cāng)內(nèi)都安裝了樹(shù)脂板。但是在石灰石倉(cāng)內(nèi)的樹(shù)脂板經(jīng)常被大塊石灰石砸掉,堵在板喂機(jī)的下料口。因石灰石倉(cāng)本身就已經(jīng)很小,設(shè)計(jì)只有200t,正常生產(chǎn)也就170t左右,而生料磨的石灰石用量是440t/h左右,石灰石倉(cāng)內(nèi)很難存住物料,因此石灰石倉(cāng)內(nèi)的樹(shù)脂板可以取消不用。 
2.1 石灰石板喂機(jī) 
為了下料通暢,石灰石倉(cāng)在板喂機(jī)上幾乎沒(méi)有收口,整個(gè)倉(cāng)坐在板喂機(jī)的后半部分。這樣雖然解決了下料通暢的問(wèn)題,但是每次在倉(cāng)空后,重新進(jìn)料時(shí),在進(jìn)料到80t左右就需要現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)啟板喂機(jī),往前走一段,在板喂機(jī)上布滿(mǎn)物料。否則倉(cāng)內(nèi)進(jìn)到100t以上的物料時(shí),板喂機(jī)因負(fù)荷過(guò)大,啟動(dòng)困難。在平時(shí)的運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)生料磨的濕基產(chǎn)量達(dá)到450t/h以上時(shí),石灰石板喂機(jī)基本在滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,板喂機(jī)的鏈節(jié)磨損也比較嚴(yán)重。因此,在設(shè)計(jì)上可以改進(jìn)一下,就是把料倉(cāng)移到板喂機(jī)的前半部分,這樣板喂機(jī)的長(zhǎng)度就可以縮短,在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中的負(fù)荷也可以降低。 
2.2 石灰石定量給料機(jī) 
因原料水分太大,板喂機(jī)到定量給料機(jī)的下料溜子設(shè)計(jì)的基本都是垂直的,沒(méi)有縮口,因此原先設(shè)計(jì)的用荷重傳感器來(lái)控制板喂機(jī)的速度不能實(shí)現(xiàn)。在實(shí)際的帶料運(yùn)行中,現(xiàn)場(chǎng)派人盯著,來(lái)通知中控加減板喂機(jī)的速度,對(duì)此,業(yè)主非常生氣,不接受這樣的生產(chǎn)方式,并且提出了嚴(yán)重的警告,如果不能實(shí)現(xiàn)pid自動(dòng)下料,全廠(chǎng)的測(cè)試將不能進(jìn)行,同時(shí)要求更換石灰石定量給料機(jī)。對(duì)此,在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)石灰石板喂機(jī)到定量給料機(jī)的下料直管進(jìn)行改造,同時(shí)把荷重傳感器更換為雷達(dá)料位計(jì),且對(duì)料位計(jì)的安裝進(jìn)行了精確的定位和防護(hù)措施。在一系列的改造完成后,投入運(yùn)行,自動(dòng)控制良好。 
3 結(jié)束語(yǔ) 
尼日利亞項(xiàng)目在極端困難的情況下,克服一個(gè)個(gè)困難,緊緊抓住機(jī)會(huì),完成了全廠(chǎng)內(nèi)的性能測(cè)試,并圓滿(mǎn)竣工。由此也可以看出粘濕物料對(duì)水泥廠(chǎng)正常生產(chǎn)的影響之大。所以在項(xiàng)目前期就一定要做好充分準(zhǔn)備,選擇適當(dāng)?shù)墓に嚭脱b備,防止粘濕物料在破碎、堆存和輸送過(guò)程中的粘掛、堵塞,提高粘濕物料的配料精度,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,改善和提高原料配料質(zhì)量,使原料配料更準(zhǔn)確,下料通暢、不堵塞,原料配料易于調(diào)整,出原料磨生料化學(xué)成分穩(wěn)定性好,從而,有利于提高入窯生料合格率、提高燒成系統(tǒng)操作的穩(wěn)定性和提高熟料產(chǎn)質(zhì)量。