【摘要】為有效緩解PM2.5等污染物對大氣環(huán)境的危害,在電力系統(tǒng)中電除塵設備備受關注。不過電除塵設備在使用過程中,時常會出現(xiàn)故障。本文介紹了電除塵設備存在的故障,針對性提出三點建議助力提高電除塵的性能,供廣東大唐國際潮州發(fā)電有限責任公司領導借鑒分析。 

  【關鍵詞】電力系統(tǒng)  電除塵  偏勵磁故障 

  引言:現(xiàn)階段電除塵設備受到重視,對電除塵設備要求逐漸提高。目前電除塵設備運行過程中,出現(xiàn)故障率很高,需要相關工作人員對電除塵設備進行性能優(yōu)化和節(jié)能改造。根據(jù)相關統(tǒng)計,電除塵設備存在三種較為普遍的故障,需要在改造中格外注意。 

  一、電除塵設備存在的故障 

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  在電除塵設備運行過程中,整流變不能正常勵磁。由于電除塵的供電是靠高壓柜,在整體回路中,是依靠兩個可控硅反串接入,在電壓正負半波的時候?qū)ㄐ纬赏暾恼髯。電除塵設備運行過程中,時常會出現(xiàn)偏勵磁故障,由于二次繞組上,電壓正負波大小相差較大,導致整體波形發(fā)生改變,或者電壓正負半波出現(xiàn)丟失現(xiàn)象,造成正負半波數(shù)量不等。 

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  電除塵的基本原理是依靠電能營造的強靜電場,讓空氣中的粒子產(chǎn)生電離,形成較多的自由電子和正離子,通過與粉塵之間的結合,在電場的作用下,不斷運動到收塵板。反電暈主要是由于高比電阻的粉塵在到達收塵板的時候,受限制于自身特性,難以將電力充分釋放,導致粉塵之間存在電壓差,影響到了電除塵的效果,給整體設備的運行造成一定困難。 

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  在電除塵設備中,振打系統(tǒng)控制模塊較多,在使用過程中,會降低系統(tǒng)的穩(wěn)定性,給維護工作造成一定的困難,影響到整體電除塵設備的安全穩(wěn)定。振打系統(tǒng)裝置過程中,需要對現(xiàn)場進行有效調(diào)整,由于振打器設置過程中會與現(xiàn)場高度有一定差異,會導致振打器支撐線圈開裂,給電除塵設備運行造成一定安全隱患,影響到設備運營中的穩(wěn)定性。 

  二、電除塵性能優(yōu)化和節(jié)能改造的具體策略 

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  偏勵磁故障高發(fā)的重要原因是控制系統(tǒng)造成的,在控制系統(tǒng)中,涉及兩個重要模塊,主控板與綜合板。電除塵設備的控制系統(tǒng),主控板的主要作用便是控制脈沖的發(fā)出與長度,通過內(nèi)部電路將信號由綜合板傳遞給觸發(fā)極。作為電除塵設備的重要控制系統(tǒng),需要采集設備運轉過程中的信號,確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。 

  作為主控板與綜合板之間的接口,485接口采用平衡驅(qū)動器與差分接收器的組合方式,有效提高了控制電路的抗干擾能力。在設備運行過程中,高壓柜的內(nèi)干擾較強,影響到了系統(tǒng)的穩(wěn)定,導致可控硅導通一個產(chǎn)生“偏勵磁”故障。為解決這種故障,需要采取有效的元器件升級。在兩模塊之間強化抗干擾防護,解決此類故障。 

  綜合板與觸發(fā)極之間的回路有兩路,在設備運行過程中,主控板的指令需要通過電路的放大來達到輸出的目的。兩路電路之間相互獨立,不過為了提高可靠性,在改造中需要將供電電源接入電路,有效解決電源不穩(wěn)的問題,導致難以驅(qū)動可控硅,產(chǎn)生“偏勵磁”故障?刂葡到y(tǒng)的脈沖在發(fā)出后,會通過繼電器KM2的兩個節(jié)點,然后到達觸發(fā)極。如果出現(xiàn)中間繼電器無法閉合等情況,會造成電路偏勵磁現(xiàn)象。采用穩(wěn)定性高的中間繼電器,可以加強系統(tǒng)的穩(wěn)定性,通過將歐姆龍MY2N-J型繼電器焊接在板塊上,有效提高設備的穩(wěn)定性。 

  (二)采取間歇供電 

  在電除塵設備中,出現(xiàn)反電暈時候,電路會出現(xiàn)電流上升、電壓下降的情況,這種緩慢下降會影響到電路的穩(wěn)定。反電暈現(xiàn)象的出現(xiàn),是由于粉塵濃度較大,會對整體電路造成一定負面影響,降低了靜電除塵的效果。根據(jù)相關研究,需要采取一定的間歇供電的方式,來抑制反電暈現(xiàn)象。在電路中,使用閉鎖脈沖中斷供電,將粉塵的電壓暫時下降,達到了一定可靠穩(wěn)定的數(shù)值之后,再次恢復電路供電,如此反復來實現(xiàn)對反電暈現(xiàn)象的抑制,解決電暈粉封閉故障。 

  電除塵在運行中,可控硅導通與閉合是控制電場的主要方式,通過設置閉鎖時間之后,可以有效抑制反電暈現(xiàn)象,避免粉塵層被高壓擊穿,導致除塵效果減低,也不利于整體系統(tǒng)的穩(wěn)定。 

  采取雙半波間歇供電方式,可以有效降低反電暈現(xiàn)象的發(fā)生頻率,更重要的是節(jié)約了能源。在2:4的雙半波供電方式整個,能夠有效節(jié)約60%的電力。通過間歇供電,采取合適的電場占空比,能夠有效提高粉塵的過濾效果。在測試中,對于首電場采取全波供電,對于中電場可以采用2:2的供電方式,后電場可以使用2:4的方式來實現(xiàn)供電系統(tǒng)的節(jié)能,并且提高了粉塵過濾效果。 

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  振打系統(tǒng)主要使用振打錘來實現(xiàn)清潔電極和除塵板的作用。在設備的頂部,使用振打錘,圍繞著線圈,通過電流產(chǎn)生的電磁吸力將振打錘吸到一定的高度,然后利用自身重力來實現(xiàn)對整體框架的振打,來實現(xiàn)清潔的目的。頂部振打系統(tǒng)的使用,能夠減少設備敲擊之后接觸不良情況的發(fā)生,同時作用力不大,可以將粉塵及時有效清除。針對振打系統(tǒng)的控制模塊之間存在一定的干擾,可以使用一整套電路控制系統(tǒng),來實現(xiàn)振打系統(tǒng)模塊的簡潔。在整體設計中,減少之前的主控板和備用控制面板,主要使用綜合板來達到對電路的控制。 

  在電除塵設備中,振打錘的數(shù)目較多,采用行選、列選板能夠分別控制不同的振打錘。使用PLC來裝換綜合板的行列編碼信息,來實現(xiàn)對不同行列的振打錘的控制。在針對振打錘系統(tǒng)的改進中,為防止對周邊線圈的誤啟動,可以將振打器和二極管相互連接,只有對應的信號到達后,才會導通,實現(xiàn)對振打錘的有效控制。 

  三、結論 

  總而言之,電除塵作為電力系統(tǒng)的重要組成部分,需要加大投入,不斷改造電除塵設備,提升電除塵的性能,減小企業(yè)能耗,提高電除塵設備的穩(wěn)定性。在市場競爭中,注重吸納其余企業(yè)優(yōu)良做法,掌握核心技術,確保電力企業(yè)安全穩(wěn)定運營。 

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