【摘要】為有效緩解PM2.5等污染物對(duì)大氣環(huán)境的危害,在電力系統(tǒng)中電除塵設(shè)備備受關(guān)注。不過電除塵設(shè)備在使用過程中,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)故障。本文介紹了電除塵設(shè)備存在的故障,針對(duì)性提出三點(diǎn)建議助力提高電除塵的性能,供廣東大唐國(guó)際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)借鑒分析。
【關(guān)鍵詞】電力系統(tǒng) 電除塵 偏勵(lì)磁故障
引言:現(xiàn)階段電除塵設(shè)備受到重視,對(duì)電除塵設(shè)備要求逐漸提高。目前電除塵設(shè)備運(yùn)行過程中,出現(xiàn)故障率很高,需要相關(guān)工作人員對(duì)電除塵設(shè)備進(jìn)行性能優(yōu)化和節(jié)能改造。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì),電除塵設(shè)備存在三種較為普遍的故障,需要在改造中格外注意。
一、電除塵設(shè)備存在的故障
(一)偏勵(lì)磁故障
在電除塵設(shè)備運(yùn)行過程中,整流變不能正常勵(lì)磁。由于電除塵的供電是靠高壓柜,在整體回路中,是依靠?jī)蓚(gè)可控硅反串接入,在電壓正負(fù)半波的時(shí)候?qū)ㄐ纬赏暾恼髯儭k姵龎m設(shè)備運(yùn)行過程中,時(shí)常會(huì)出現(xiàn)偏勵(lì)磁故障,由于二次繞組上,電壓正負(fù)波大小相差較大,導(dǎo)致整體波形發(fā)生改變,或者電壓正負(fù)半波出現(xiàn)丟失現(xiàn)象,造成正負(fù)半波數(shù)量不等。
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電除塵的基本原理是依靠電能營(yíng)造的強(qiáng)靜電場(chǎng),讓空氣中的粒子產(chǎn)生電離,形成較多的自由電子和正離子,通過與粉塵之間的結(jié)合,在電場(chǎng)的作用下,不斷運(yùn)動(dòng)到收塵板。反電暈主要是由于高比電阻的粉塵在到達(dá)收塵板的時(shí)候,受限制于自身特性,難以將電力充分釋放,導(dǎo)致粉塵之間存在電壓差,影響到了電除塵的效果,給整體設(shè)備的運(yùn)行造成一定困難。
。ㄈ┱翊蛳到y(tǒng)故障
在電除塵設(shè)備中,振打系統(tǒng)控制模塊較多,在使用過程中,會(huì)降低系統(tǒng)的穩(wěn)定性,給維護(hù)工作造成一定的困難,影響到整體電除塵設(shè)備的安全穩(wěn)定。振打系統(tǒng)裝置過程中,需要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有效調(diào)整,由于振打器設(shè)置過程中會(huì)與現(xiàn)場(chǎng)高度有一定差異,會(huì)導(dǎo)致振打器支撐線圈開裂,給電除塵設(shè)備運(yùn)行造成一定安全隱患,影響到設(shè)備運(yùn)營(yíng)中的穩(wěn)定性。
二、電除塵性能優(yōu)化和節(jié)能改造的具體策略
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偏勵(lì)磁故障高發(fā)的重要原因是控制系統(tǒng)造成的,在控制系統(tǒng)中,涉及兩個(gè)重要模塊,主控板與綜合板。電除塵設(shè)備的控制系統(tǒng),主控板的主要作用便是控制脈沖的發(fā)出與長(zhǎng)度,通過內(nèi)部電路將信號(hào)由綜合板傳遞給觸發(fā)極。作為電除塵設(shè)備的重要控制系統(tǒng),需要采集設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的信號(hào),確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。
作為主控板與綜合板之間的接口,485接口采用平衡驅(qū)動(dòng)器與差分接收器的組合方式,有效提高了控制電路的抗干擾能力。在設(shè)備運(yùn)行過程中,高壓柜的內(nèi)干擾較強(qiáng),影響到了系統(tǒng)的穩(wěn)定,導(dǎo)致可控硅導(dǎo)通一個(gè)產(chǎn)生“偏勵(lì)磁”故障。為解決這種故障,需要采取有效的元器件升級(jí)。在兩模塊之間強(qiáng)化抗干擾防護(hù),解決此類故障。
綜合板與觸發(fā)極之間的回路有兩路,在設(shè)備運(yùn)行過程中,主控板的指令需要通過電路的放大來達(dá)到輸出的目的。兩路電路之間相互獨(dú)立,不過為了提高可靠性,在改造中需要將供電電源接入電路,有效解決電源不穩(wěn)的問題,導(dǎo)致難以驅(qū)動(dòng)可控硅,產(chǎn)生“偏勵(lì)磁”故障。控制系統(tǒng)的脈沖在發(fā)出后,會(huì)通過繼電器KM2的兩個(gè)節(jié)點(diǎn),然后到達(dá)觸發(fā)極。如果出現(xiàn)中間繼電器無法閉合等情況,會(huì)造成電路偏勵(lì)磁現(xiàn)象。采用穩(wěn)定性高的中間繼電器,可以加強(qiáng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,通過將歐姆龍MY2N-J型繼電器焊接在板塊上,有效提高設(shè)備的穩(wěn)定性。
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在電除塵設(shè)備中,出現(xiàn)反電暈時(shí)候,電路會(huì)出現(xiàn)電流上升、電壓下降的情況,這種緩慢下降會(huì)影響到電路的穩(wěn)定。反電暈現(xiàn)象的出現(xiàn),是由于粉塵濃度較大,會(huì)對(duì)整體電路造成一定負(fù)面影響,降低了靜電除塵的效果。根據(jù)相關(guān)研究,需要采取一定的間歇供電的方式,來抑制反電暈現(xiàn)象。在電路中,使用閉鎖脈沖中斷供電,將粉塵的電壓暫時(shí)下降,達(dá)到了一定可靠穩(wěn)定的數(shù)值之后,再次恢復(fù)電路供電,如此反復(fù)來實(shí)現(xiàn)對(duì)反電暈現(xiàn)象的抑制,解決電暈粉封閉故障。
電除塵在運(yùn)行中,可控硅導(dǎo)通與閉合是控制電場(chǎng)的主要方式,通過設(shè)置閉鎖時(shí)間之后,可以有效抑制反電暈現(xiàn)象,避免粉塵層被高壓擊穿,導(dǎo)致除塵效果減低,也不利于整體系統(tǒng)的穩(wěn)定。
采取雙半波間歇供電方式,可以有效降低反電暈現(xiàn)象的發(fā)生頻率,更重要的是節(jié)約了能源。在2:4的雙半波供電方式整個(gè),能夠有效節(jié)約60%的電力。通過間歇供電,采取合適的電場(chǎng)占空比,能夠有效提高粉塵的過濾效果。在測(cè)試中,對(duì)于首電場(chǎng)采取全波供電,對(duì)于中電場(chǎng)可以采用2:2的供電方式,后電場(chǎng)可以使用2:4的方式來實(shí)現(xiàn)供電系統(tǒng)的節(jié)能,并且提高了粉塵過濾效果。
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振打系統(tǒng)主要使用振打錘來實(shí)現(xiàn)清潔電極和除塵板的作用。在設(shè)備的頂部,使用振打錘,圍繞著線圈,通過電流產(chǎn)生的電磁吸力將振打錘吸到一定的高度,然后利用自身重力來實(shí)現(xiàn)對(duì)整體框架的振打,來實(shí)現(xiàn)清潔的目的。頂部振打系統(tǒng)的使用,能夠減少設(shè)備敲擊之后接觸不良情況的發(fā)生,同時(shí)作用力不大,可以將粉塵及時(shí)有效清除。針對(duì)振打系統(tǒng)的控制模塊之間存在一定的干擾,可以使用一整套電路控制系統(tǒng),來實(shí)現(xiàn)振打系統(tǒng)模塊的簡(jiǎn)潔。在整體設(shè)計(jì)中,減少之前的主控板和備用控制面板,主要使用綜合板來達(dá)到對(duì)電路的控制。
在電除塵設(shè)備中,振打錘的數(shù)目較多,采用行選、列選板能夠分別控制不同的振打錘。使用PLC來裝換綜合板的行列編碼信息,來實(shí)現(xiàn)對(duì)不同行列的振打錘的控制。在針對(duì)振打錘系統(tǒng)的改進(jìn)中,為防止對(duì)周邊線圈的誤啟動(dòng),可以將振打器和二極管相互連接,只有對(duì)應(yīng)的信號(hào)到達(dá)后,才會(huì)導(dǎo)通,實(shí)現(xiàn)對(duì)振打錘的有效控制。
三、結(jié)論
總而言之,電除塵作為電力系統(tǒng)的重要組成部分,需要加大投入,不斷改造電除塵設(shè)備,提升電除塵的性能,減小企業(yè)能耗,提高電除塵設(shè)備的穩(wěn)定性。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,注重吸納其余企業(yè)優(yōu)良做法,掌握核心技術(shù),確保電力企業(yè)安全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
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