【摘要】通過對污水站供水管道的改造,解決供水泵的汽蝕、供水中斷問題;實現(xiàn)富裕污水無動力外排,達到降本增效的效果。

關鍵詞:水系統(tǒng),汽蝕,節(jié)能,分析,改造

  1.概述
  南通寶鋼鋼鐵有限公司污水站主要收集公司各水系統(tǒng)的排污廢水,進行處理后回用、外排。其中污水站回用水供水與富余回用水外排工藝流程為:兩系統(tǒng)分別用離心泵和潛水泵從同一個蓄水池抽水,由于供水泵為壓力控制電機頻率模式,而回用水主要用戶高爐沖渣為間歇用水模式,供水泵在運行時容易發(fā)生“汽蝕”現(xiàn)象,迫使供水中斷危及高爐安全生產(chǎn)并容易使水泵損壞。為了解決現(xiàn)場問題,我們對系統(tǒng)供水管道進行了改造,不但解決了水泵汽蝕現(xiàn)場,還實現(xiàn)了富裕污水無動力外排。不僅解決了問題,還節(jié)約了成本,取得了一舉兩得的效果。
  2.系統(tǒng)介紹
  南通寶鋼鋼鐵有限公司污水處理系統(tǒng)主要利用一級泵抽取污水池中的污水送往除油器,在除油器內(nèi)部進行加藥處理以改善水質(zhì)。除油器處理完的水流到回用池(如除油器處理效果不好,懸浮物比較多則出除油器的水先到全自動過濾器進行過濾,經(jīng)過過濾的清水再到回用池)。污水中的污泥在除油器底部沉積,定時排入污泥池中,污泥在污泥池中積累到一定量后,通過污泥壓濾機進行壓濾處理,壓成泥餅后運往燒結(jié)反生產(chǎn)使用;赜贸刂械那逅ㄟ^供水泵送往煉鐵高爐沖渣進行回收利用,多余部分則經(jīng)過外排泵排出。
  改造前工藝流程圖
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3.運行狀況及現(xiàn)狀分析
  2005年投運以后,水泵葉輪更換5次,其他密封件也經(jīng)常損壞。為了解決現(xiàn)場為題,主要從以下幾個方面進行跟蹤分析。
 。1)污水站主要問題:外排水泵開啟時,不能及時發(fā)現(xiàn)水位下降情況,當水位下降至水泵吸程以下時水泵進氣,造成汽蝕。(汽蝕:含氣泡的液體進入葉輪后,因壓強升高,氣泡立即凝聚。氣泡的消失產(chǎn)生局部真空,周圍液體以高速涌向氣泡中心,造成沖擊和振動。尤其當氣泡的凝聚發(fā)生在葉片表面附近時,眾多液體質(zhì)點尤如細小的高頻水錘撞擊著葉片;另外氣泡中還可能帶有些氧氣等對金屬材料發(fā)生化學腐蝕作用。泵在這種狀態(tài)下長期運轉(zhuǎn),將導致葉片的過早損壞。這種現(xiàn)象稱為泵的汽蝕)。
 。2)用戶端主要問題:由于高爐沖渣為間歇式用水,當沖渣結(jié)束后,爐前操作工關閉進水閥門,導致污水站供水泵悶打,造成水泵進氣。
 。3)其他原因:由于供水泵為變頻控制,供水量下降到50立方米每小時以下時(正常用量為130立方米每小時左右),水泵通常都會發(fā)生汽蝕。主要因為電機節(jié)能變頻與水泵運行可靠性有沖突,需要調(diào)整控制參數(shù)確保安全的前提下節(jié)能
  4.制定對策及實施
 。1)增加液位報警裝置。在供水池增加液位報警,水位降低時通過報警引起操作工重視,在原有的遠程液位計上增加報警。
 。2)在供水系統(tǒng)增加回流,高爐沖渣閥門關閉時減少水泵悶打。在供水管道與外排管道之間增加連接管道,在外排管道電動閥后增加回流管道。外排時開啟用戶與外排的連通閥,利用電動閥控制外排量。不需要外排時,開啟回流管,同樣使用電動閥控制回流量。原外排泵可以停用,供水泵余量即能實現(xiàn)外排。
  (3)將改造形成操作規(guī)程后,組織員工進行教育培訓,讓員工均能理解操作。
  改造后工藝流程圖
  keyimg25.節(jié)能效果效果評價
  經(jīng)過改造,改系統(tǒng)投入使用后污水站供水泵運行穩(wěn)定,再未發(fā)生“汽蝕”現(xiàn)象,導致供水中斷等情況,水泵密封函及葉輪也使用至今。而改造前斷水情況最頻繁時達到兩三天一次,密封函最短的只用了一個月就報廢了。此次改造取得了非常理想的效果。同時節(jié)約了一臺水泵的運行成本。
  6.結(jié)語
  通過這次改造所取得的效果足以證明在水系統(tǒng)中存在很多可以挖掘的節(jié)能空間,需要我們更深入的去學習、探討。要將這種小改造利用到現(xiàn)場每一個地方,在目前鋼鐵行業(yè)不景氣的情況下為企業(yè)節(jié)約每一滴水、每一度電、每一分錢。