摘 要:文章以某礦車場(chǎng)施工中采用光面爆破和錨噴支護(hù)的工業(yè)實(shí)驗(yàn)為實(shí)例,證明光面爆破和錨噴支護(hù)相結(jié)合在現(xiàn)代巷道施工中可取得良好效果和經(jīng)濟(jì)效益。 
關(guān)鍵詞:光面爆破;錨噴支護(hù);巷道施工 
  1 概況 
  近幾年,隨著國(guó)家對(duì)煤礦實(shí)行關(guān)停并轉(zhuǎn)的相關(guān)政策,煤礦原煤產(chǎn)量不斷增加,原有的礦井系統(tǒng)不能滿足安全生產(chǎn)需要,為了解決這一問題,需要不斷進(jìn)行技術(shù)改造。如何保證施工中巷道成形的同時(shí)提高工效和工程質(zhì)量就成為一個(gè)亟待解決的問題,所以近幾年來(lái)光面爆破配合錨噴支護(hù)成為一個(gè)解決問題的新思路。 
  2 試驗(yàn)巷道地質(zhì)概況 
  文章以某礦施工實(shí)例舉例說(shuō)明。某礦在巷道施工發(fā)現(xiàn),其巷道穿過的以砂巖與砂質(zhì)泥巖為主的巖層,普氏系數(shù)為7,掘進(jìn)中巷道可能經(jīng)過破碎帶。 
  3 實(shí)驗(yàn)過程 
  為了更好地提高巖巷掘進(jìn)工效,促使掘進(jìn)巷道一次成型,該礦從1996年開始于不同的地點(diǎn)進(jìn)行了不連續(xù)的光面爆破與錨噴支護(hù)的結(jié)合實(shí)驗(yàn),主要采用中深孔定向爆破技術(shù)和中深孔光面爆破的技術(shù)手段。根據(jù)采區(qū)車場(chǎng)的圍巖狀況,先后分別采用楔形三角復(fù)式掏槽,菱形復(fù)式楔形掏槽,雙排復(fù)式楔形掏槽,直眼三角柱式掏槽等方式的單體工業(yè)實(shí)驗(yàn),最后使用優(yōu)選法,利用正交關(guān)系最優(yōu)化從不同的試驗(yàn)方案中選出最佳爆破參數(shù)組合。在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,采區(qū)車場(chǎng)施工使用巖石乳膠炸藥,雙排復(fù)式楔形掏槽方式,進(jìn)行光面爆破。最初周邊眼間距放大700mm,未能達(dá)到預(yù)期效果,當(dāng)放到400mm時(shí),效果得到了明顯提升,經(jīng)過5個(gè)多月的重復(fù)試驗(yàn),得出工程經(jīng)驗(yàn),在適當(dāng)?shù)牟课簧喜贾每昭郏七_(dá)到了更好的效果。由此,光面爆破的工程實(shí)驗(yàn)獲得了長(zhǎng)足進(jìn)步,不但提高了錨噴支護(hù)的作業(yè)以及巷道的一次成型質(zhì)量,而且降低了材料消耗,提升了掘進(jìn)速率。 
  3.1 施工參數(shù)及過程 
  3.1.1 相關(guān)參數(shù) 
  根據(jù)該巷道的設(shè)計(jì)尺寸(巷道凈寬3.6m-7.623m,凈高3.2m-3.747m)、巖性編制了爆破作業(yè)參數(shù)(見表1) 
  3.1.2 打眼要求 
  打眼采用7655型風(fēng)鉆、40mm鉆頭和長(zhǎng)度為2.0m六棱鋼中空鉆桿打眼。打眼采用四定方針,五臺(tái)風(fēng)鉆交互作業(yè),使用中定人、定炮眼、定數(shù)量、定位置、定質(zhì)量。 
  3.1.3 裝藥細(xì)則 
 。1)本次使用乳化炸藥,毫秒延遲的電雷管,MFB-200型電容式發(fā)爆器起爆。 
  (2)裝藥之前必須使藥卷頂實(shí)直到眼底,同時(shí)必須將眼內(nèi)泥水使用掃眼器吹凈。 
  3.1.4 噴漿支護(hù)要求 
  根據(jù)支護(hù)原理,在巖層沒有整體達(dá)到塑性破壞之前,頂板巖層仍可能保持巖梁結(jié)構(gòu),此時(shí)巖層變形很小,部分巖層尚未超過其極限強(qiáng)度,其自身承載能力很高。而且此時(shí)的巖層主要受水平擠壓應(yīng)力的作用,所以錨桿此時(shí)對(duì)巖層承載能力的影響較小[1]。隨著圍巖變形的增大,頂板巖層的塑性破壞區(qū)域很快超過錨固范圍,頂板巖層梁的結(jié)構(gòu)被破壞,而錨巖支護(hù)體形成平衡拱的關(guān)鍵是通過錨桿的作用保持錨固巖層的整體性。巖層松動(dòng)是造成錨固平衡拱破壞的直接原因,它使錨桿喪失抗剪作用和約束作用,從而使錨桿失去成拱作用[2]。所以錨桿支護(hù)要嚴(yán)格按照巖層性質(zhì)以及設(shè)計(jì)要求打設(shè),在此基礎(chǔ)之上,此后進(jìn)行的噴漿作業(yè)中,根據(jù)之前的噴漿施工經(jīng)驗(yàn),施工中要嚴(yán)格控制水量,達(dá)到以噴射表層不出現(xiàn)移滑,不產(chǎn)生干斑為最宜。需專設(shè)噴漿組,采用HPJ-6型噴漿機(jī)作業(yè),混凝土設(shè)計(jì)厚度為120mm。 
  3.2 數(shù)據(jù)結(jié)果分析 
  根據(jù)5個(gè)月對(duì)超欠挖尺寸、半眼率、巖石表面的炮震裂縫參數(shù)的監(jiān)控統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),爆破半眼率逐步提高,巷道成形效果呈增益趨勢(shì),高效控制了毛斷面,大大減少了超欠挖尺寸以及炮震裂隙的程度。 
  3.3 取得效果 
  歷經(jīng)5個(gè)月的光面爆破結(jié)合錨噴支護(hù)試驗(yàn),該礦取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)尺掘進(jìn)從原先每月70m提升至160m上下,掘進(jìn)的工作效率從原來(lái)的0.016m/工提高到0.04m/工,共計(jì)節(jié)約費(fèi)用達(dá)20萬(wàn)余元。 
  參考文獻(xiàn) 
  [1]李農(nóng),李偉清,侯端明.讓均壓錨網(wǎng)支護(hù)系統(tǒng)在高應(yīng)力區(qū)的研究與應(yīng)用[J].山東煤炭科技,2011(2):103-104. 
  [2]李學(xué)華.綜放沿空掘巷圍巖大小結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的研究[D].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué),2000.