在一次砼施工過程中,遇到向下泵送砼的情況,垂直向下運輸距離達到46m,水平運輸距離到達127m,泵車砼出管后遇到三處垂直角運輸,由于管內砼因自重而產生向下自流,使泵送管內出現(xiàn)空洞或自流,因砼中粗骨料下落速度快,砂漿下落速度慢,速度不一致,產生砼離析而使輸送管堵管,嚴重影響正常施工,費工費料,情況嚴重時將無法泵送。

大落差向下泵送砼,發(fā)生堵管時大部分堵塞在垂直管處,拆管清理出來的混合料多為粗骨料。

原因分析

正常砼泵送的混凝土在砼泵管道中心形成柱狀流體,流動時呈懸浮狀態(tài),表面包有一層水泥漿,作為潤滑劑與管壁接觸,骨料之間基本上不產生相對運動。當某些粗骨料運動受阻時,后面的骨料運動速度受其影響而滯緩,致使形成粗骨料集結,而附近的砂漿被擠走,余下的間隙有小骨料填充,水泥漿潤滑層被破壞,運動阻力加大,速度變慢,直至運動停止而堵管。所以砼泵管件的潤滑不良是砼泵管堵管的重要原因。

對于大落差垂直向下的泵送砼,在彎管處可采用“C”形布置,砼澆筑前期,充分利用砂漿的流動性能,讓砂漿充滿整個管道,再運送砼,這種方法能有效控制垂直管內砼的嚴重自流,從而保證了砼運送的可行性。

在砼配比方面,要求所泵送砼必須有良好的可泵性,要求砼粘聚性好、泌水率小、不易離析、入泵塌落度控制在160mm以上。

主要原材料選用方面

1、水泥:宜使用普通水泥,特點是水泥與外加劑相溶性好,宜于質量控制;

2、砂:宜用中砂,特別是0.30mm篩孔的砂少于15%,細度模數(shù)在2.8左右,具有良好的級配;

3、粗骨料:易采用粒徑在5mm-25mm的小粒徑碎石,這樣細骨料與粗骨料接觸面大,避免因其自重過大而在下落中產生離析,同時增大了砼在管內的流動性。

4、粉煤灰:在配合比設計時,一定要采用粉煤灰或其他摻合料,參加了粉煤灰能使拌合物流動性顯著增加。且降低了泌水,改善了砼的可泵性;

5、外加劑:宜選用引氣高效減水劑,選用引氣高效減水劑,一可滿足砼的可泵性,二是其中引入了部分直徑約為0.05mm微細氣泡,這些氣泡均勻的分布在砂粒周圍,起到了“滾珠”作用,使砼拌合物的流動性顯著增加,改善了砼的和易性,并在保持水灰比不變的情況下可保持塌落度損失為最小。

泵送施工方面

1、上料準確,攪拌均勻,現(xiàn)代施工多采用商品砼,基本可以保證。

2、嚴格保證砼送的連續(xù)性;

3、泵送砂漿時用海綿球托住砂漿;

4、定人定時,巡查易堵部位,彎管處發(fā)現(xiàn)異常及時處理,以防堵管的發(fā)生;

5、砼送間隙時(特殊情況下)可適當返泵,保證管內砼的流動性。

結論

對于落差向下泵送的砼,在砼泵送前滿泵砂漿以保證管內不為空管為原則,從原料及配合比設計上提高所泵砼的粘聚性,減少泌水性,在施工泵送時,保證連續(xù)泵送,不滯留,通過以上辦法,很少出現(xiàn)堵管,甚至無堵管現(xiàn)象,在本次施工中,已得到驗證。