摘要: 為預防變電站聯(lián)絡線路上油斷路器的非規(guī)范操作、減少水電站壓力裝置自動回路故障,分別采取在合閘回路中增設電壓繼電器觸點、在壓力自動回路增設接觸器輔助接點的技術改進措施, 經(jīng)濟 易行,提高了變電站聯(lián)絡線路、水電站機電設備安全運行的可靠性。 

 
  關鍵詞: 小水電 控制電路 二次設計 1 變電站聯(lián)絡線路的油斷路器控制回路改進  1.1    典型合閘回路及缺陷  中小型變電站的聯(lián)絡線路兩側都裝設油斷路器。對于 35KV 、 10KV 油斷路器的控制,典型設計是在電站側裝設同期裝置,在變電站側只設普通合閘回路,普通合閘回路的原理如圖 1 所示:操作控制開 關 SA ,其② - ④觸點接通,經(jīng)過防跳繼電器的常閉觸點 KM 2  和斷路器  的常閉觸點 DL ,接通合閘接觸器線圈 HO ,使斷路器合閘。這種設計簡潔,常為工程設計人員所采用。在具體操作中,按先合變電站側斷路器、再合對側斷路器的操作順序進行。但在小水電系統(tǒng) 網(wǎng)絡 中,因受地形、容量等技術條件的限制,建設不甚規(guī)范,特別是有些聯(lián)絡線路上還接有負載,當出現(xiàn)某種故障造成變電站側油斷路器跳閘,此時的對側斷路器可能還在合閘位置,如要對聯(lián)絡線路進行合閘,因不知對側是否有電,必須等到調(diào)度命令或接到匯報后才能進行操作,加至有些地段通訊不暢,經(jīng)常耽誤時間, 影響 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電;由于典型回路本身不能檢測線路是否有電壓,又無防范不規(guī)范操作的技術措施,如果誤操作 SA 發(fā)出合閘命令,就會造成非同期合閘事故,給人們生命財產(chǎn)帶來重大損失。 1.2    改正后的合閘回路  為了防止事故的發(fā)生,對原典型合閘回路進行了如下改進(見圖 1 中虛線所示):即在線路電壓互感器二次側增設一只電壓繼電器 KV ,用以檢測線路電壓,并將其常閉觸點 KV  1 串入本站油開關合閘回路中。當線路有電壓時,就是誤操作 SA 發(fā)出了合閘命令,因 KV  1 觸點斷開了合閘操作回路,無法啟動合閘接觸器,達到了防止非同期合閘的目的。同時,考慮到聯(lián)絡線路的可靠性,在 KV  1 觸點兩端設計并聯(lián)一連接片 LP ,以便該電壓繼電器檢修或需該線路供給變電站負荷時好操作。正常情況下,連接片 LP 處在斷開位置。 還將電壓繼電器的常開觸點 KV  2 與合閘位置繼電器 HWJ 的常閉觸點(或跳閘位置繼電器 TWJ 的常開觸點)串聯(lián),以接通“線路有電壓”光字牌的信號回路,當斷路器在斷開位置,線路有電壓,該光字牌亮,提醒運行人員不得進行合閘操作。在信號回路中,串聯(lián)跳(合)閘位置繼電器觸點的作用是為了在該線路運行時斷開光字牌,以免光字牌長期帶電。電壓繼電器 KV 可選 DJ—121 型,繼電器校驗 方法 與其他電壓繼電器相同。 2     水電站壓力裝置的控制回路改進  2.1    典型油壓裝置自動回路及缺陷  調(diào)速器、高低壓氣機等是水電站中常見的壓力設備,在油(氣)裝置的自動回路中,一般采用電接點壓力表 ( 如 YX—150 型 ) 來反映油(氣)罐中壓力的變化,進而控制油(氣)泵電機。壓力表上可設置上、下兩個值限,上限用紅針指示,下限用黃針指示,實際壓力值用黑針指示。油壓裝置自動投入的動作過程如圖 2 所示: 當壓  力罐油壓降到壓力下限時,壓力表黑針與黃針接觸,即觸點 YLJ  1  閉合,使中間繼電器 1KA 動作并自保持,因轉換開關 SA 在自動位置,其② - ④觸點接通,啟動接觸器 KM ,使電機接通電源,帶動油泵向壓力罐打油,壓力逐漸上升,當?shù)焦ぷ鲏毫χ瞪舷迺r,壓力表黑針與紅針接觸,即上限觸點 YLJ  2 接通,使中間繼電器 2KA 動作,斷開 1KA 的自保持回路,油泵電機自動停止工作。對于這種典型設計,壓力表的上、下限觸點一直串在控制回路中,并帶有相應負載,特別是在啟動和停止過程中,壓力變化呈波動狀態(tài),使觸頭抖動不已,無法可靠接觸,常常生火花,由于壓力罐補壓(氣)是通過自動回路完成的經(jīng)常性的工作,壓力變化頻繁,使壓力表的觸頭接觸也相應頻繁,從開始的產(chǎn)生火花,到逐漸燒壞觸頭(或觸頭粘連),繼而造成壓力罐壓力消失,嚴重 影響 了機組的安全運行。 2.2    改進后的控制回路     為了克服上述設計中存在的 問題  , 對典型電路進行了如下改動 ( 見圖 2 中虛線所示 ): 即在壓力下限回路中串聯(lián)一個接觸器 KM 的常閉輔助觸點 KM 1 , 當壓力罐壓力下降到壓力下限時 , 壓力表下限觸頭 YLJ 1  閉合 , 通過常閉輔助觸頭 KM 1  起動 1KA 并自保持 , 使接觸器動作 , 啟動油泵打油 ; 盡管在油泵電機啟動之初 , 壓力出現(xiàn)波動 ,YLJ 1  觸頭發(fā)生抖動 , 但由于在此回路中已串入了接觸器常閉觸頭 KM 1 , 接觸器動作后立即斷開了此回路 , 此時的下限觸頭無需承擔任何負載 , 避免了觸頭的燒壞 ; 又在壓力上限回路中串聯(lián)了接觸器的常開輔助觸頭 KM 2 , 當油壓力達到上限值時 , 隨著 2KA 的啟動 , 使接觸器失電返回 , 其常開輔助觸點 KM 2  立即斷開壓力上限回路。不管在這個過程中壓力如何變化,壓力表的上、下限觸點 YLJ 1  、 YLJ 2  總在回路不帶負載的情況下抖動,避免了負載過程中電火花對觸頭的損壞,提高了安全運行的可靠性,同時也減少了因油壓裝置失壓而造成的運行成本。 3      應用 效果  改進后的油斷路器控制回路,首先應用在隆回縣小沙江變電站,他有 35KV 、 10KV 聯(lián)絡線路各 2 回。變電站在前五年的運行中,因受典型回路和運行條件局限,曾出現(xiàn)過幾起誤操作事故,后應用了改進的合閘控制回路,再未出現(xiàn)此類事故,起到了重要防范作用;隆回縣木瓜山電站自 1994 年以來將改進后的壓力裝置自動回路應用在四臺 YT-600 調(diào)速器運行中,以后從未出現(xiàn)因壓力表觸頭燒壞等問題而導致調(diào)速器失壓的事故,運行情況一直良好。實施以上兩種改進方案,簡單易行, 經(jīng)濟 可靠,能較好地解決中小型變電站、水電站中的技術問題,提高了變電站聯(lián)絡線路、水電站機電設備安全運行的可靠性。