摘 要:本文介紹了神華浙江國華浙能發(fā)電有限公司5號機組1000MW凝汽器真空泵節(jié)能改造提出的大環(huán)境以及改造的必要性,新增羅茨真空泵組信號及其性能,并介紹了新增羅茨真空泵組的控制策略,用事實證實了羅茨真空泵組在節(jié)能方面鋒芒初露,將為神華浙江國華浙能發(fā)電有限公司的節(jié)能環(huán)保工作作出大的貢獻(xiàn)。 

  關(guān)鍵詞:廠用電率;綠改;雙背壓;閉式水;變頻 

  能源問題已經(jīng)成為21世紀(jì)制約全球工業(yè)的發(fā)展瓶頸,各電廠越來越重視節(jié)能降耗工作,節(jié)能降耗不僅可以降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時還可節(jié)約能源,減少環(huán)境污染,對于促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展有著十分重要的意義。鍋爐、汽輪機及其附屬設(shè)備與系統(tǒng)的各類能耗指標(biāo)是火電機組節(jié)能降耗關(guān)注的重點[1]。對高壓輔機如一次風(fēng)機、凝結(jié)水泵等電機進(jìn)行變頻改造可節(jié)電近30%,對低壓輔機和外圍設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和改造,節(jié)電效果也十分明顯。通過輔機變頻改造可以降低廠用電率。根據(jù)已改造電廠運行效果看,經(jīng)過凝結(jié)水泵變頻改造,廠用電率下降約0.1%,可降低機組煤耗0.3g/kWh。 

  在全國各電廠展開大范圍節(jié)能降耗的技術(shù)改造大環(huán)境下,浙江國華浙能發(fā)電有限公司也積極開展了設(shè)備綠改,先后對多臺機組的凝結(jié)水泵、三大風(fēng)機、真空泵等輔機設(shè)備進(jìn)行了變頻改造。經(jīng)過近三個月的安裝調(diào)試工作,2018年1月9日,浙江國華浙能發(fā)電有限公司5號機組1000MW凝汽器真空泵節(jié)能改造已完成。此次改造新增兩組羅茨真空泵組,新增羅茨真空泵組已投入運行,將為公司的節(jié)能降耗作出重要貢獻(xiàn)。 

  1 系統(tǒng)介紹 

  浙江國華浙能發(fā)電有限公司5號機汽輪發(fā)電機組銘牌出力為1000MW,主汽輪機入口主蒸汽壓力和溫度26.25MPa&600℃,再熱蒸汽入口溫度 600℃,采用雙背壓。凝汽器壓力:THA工況凝汽器高低壓側(cè)平均背壓分別為5.7kPa,6.7kPa,冷卻水溫24.5℃;TRL工況凝汽器高低壓側(cè)平均背壓為11.8kPa,冷卻水溫36.5℃;真空泵熱交換器冷卻水采用閉式水,閉式冷卻水工作溫度最高40℃,最低20℃;閉式冷卻水工作壓力:約0.6MPa;補充水為閉式水或除鹽水,溫度為環(huán)境溫度,閉式水運行壓力約0.6MPa,除鹽水運行壓力約0.3MPa。真空泵布置位置:室內(nèi),汽機房零米層。 

  浙江國華浙能發(fā)電有限公司5號機組原凝汽器真空系統(tǒng)共配置三臺50%出力水環(huán)式真空泵,在機組啟動期間及夏季高背壓工況,三臺泵可同時運行,正常運行時,兩用一備。用以抽出漏入真空系統(tǒng)的空氣及蒸汽中攜帶的不凝結(jié)氣體。 

  浙江國華浙能發(fā)電有限公司5號機組凝汽器真空系統(tǒng)此次改造新增的兩組羅茨真空泵組,分別命名為5D真空泵組和5E真空泵組,每組包括水環(huán)泵、主羅茨泵和二級羅茨泵。正常運行時,5D真空泵組和5E真空泵組運行。5D真空泵組與原5C真空泵互為備用,5E真空泵組與原5A真空泵互為備用。 

  2 新增卡件、信號和羅茨真空泵組性能參數(shù)介紹 

  此次浙江國華浙能發(fā)電有限公司5號機組1000MW凝汽器真空泵節(jié)能改造共增加7塊卡件,新增信號共60個。新增羅茨真空泵電機、水環(huán)泵電機控制,就地不設(shè)置PLC控制,由單元機組DCS完成,通過單元機組DCS的操作員站,完成羅茨真空泵組系統(tǒng)程序控制、監(jiān)視、報警及保護(hù)聯(lián)鎖功能。一旦失去氣源或電源,現(xiàn)場控制閥具有保位功能。泵的DCS啟停指令采用脈沖信號,遠(yuǎn)程傳輸信號有:啟停指令、啟停狀態(tài)、故障報警信號、請求停泵信號、真空壓力信號等。通過改造能夠滿足任何工況下(啟動工況除外,真空嚴(yán)密性200Pa/min以內(nèi),夏季極端工況可能到達(dá)14kPa)新增羅茨真空泵組性能優(yōu)于原真空泵。 

  3 主要邏輯功能 

  3.1 羅茨真空泵組順控啟動步序(以5D為例) 

  啟動允許條件: 

  B側(cè)真空凝汽器壓力≤-91.3kPa。 

  順控啟動步序: 

 。1)啟動D節(jié)能機組水環(huán)泵,D節(jié)能機組水環(huán)泵運行反饋來,下一步; 

  (2)延時15s,啟動D節(jié)能機組主羅茨泵、D節(jié)能機組二級羅茨泵,2臺羅茨泵均運行且D節(jié)能機組主羅茨泵入口壓力≤凝汽器壓力,下一步; 

  本步序中,主羅茨泵、二級羅茨泵運行后,給定二級羅茨泵頻率10Hz,給定主羅茨泵頻率15Hz; 

 。3)延時60s,自動開D節(jié)能機組入口氣動門;D羅茨真空泵入口氣動門開到位,下一步; 

 。4)二級羅茨泵、主羅茨泵開始調(diào)速,二級羅茨泵頻率≥27Hz,主羅茨泵頻率≥85Hz(E泵為80Hz),步序結(jié)束; 

  3.2 羅茨真空泵組順控停止步序(以5D為例) 

  (1)關(guān)D節(jié)能入口氣動門,D節(jié)能機組入口氣動門關(guān)到位,下一步; 

 。2)D節(jié)能機組兩臺羅茨泵變頻指令直接置為0,主羅茨泵頻率≤2 Hz,且二級羅茨泵頻率≤3Hz,下一步; 

 。3)停二級羅茨泵;停主羅茨泵; 2臺羅茨泵均停運,下一步; 

 。4)延時15秒,停D水環(huán)真空泵,D水環(huán)真空泵停止反饋來,步序結(jié)束; 

  保護(hù)順控停止條件;以下條件(或),1S脈沖。 

  1)泵組故障(泵組未完全運行,或就地停運); 

  2)主泵、二級泵運行狀態(tài)不一致,延時5S。 

  聯(lián)鎖開關(guān)投入后,泵組運行故障或者停運或凝汽器真空低,聯(lián)啟真空泵C(E泵組聯(lián)啟真空泵A);汽水分離器液位低于120mm,工作液溫度≥40℃報警。 

  3.3 羅茨真空泵組D主、二級羅茨泵變頻調(diào)節(jié) 

  (1)D節(jié)能機組主羅茨泵、D節(jié)能機組二級羅茨泵、D水環(huán)真空泵均已運行時,自動投自動,按以下調(diào)節(jié); 

 。2)3臺泵任一故障或停止,切手動,將指令置為0;   (3)在畫面設(shè)有主羅茨泵運行頻率偏置設(shè)定值,給定范圍為-15~0Hz,速率為10%/秒。 

  3.4 羅茨真空泵組D主羅茨泵變頻增\減速指令 

 。1)D節(jié)能機組入口氣動門關(guān)閉且主羅茨泵電流正常,將變頻指令置為15Hz; 

 。2)D節(jié)能機組入口氣動門開到位變頻指令按照0.5 Hz/s開始升,高限85Hz(E泵80Hz);若主羅茨泵電流≥19A,閉鎖增加;且變頻指令按照0.2 Hz/s開始減(下限60Hz); 

 。3)D節(jié)能機組入口氣動門開到位且主羅茨泵電流≤18A,變頻指令恢復(fù)正常。 

  3.5 羅茨真空泵組D二級羅茨泵變頻增\減速指令 

 。1)D節(jié)能機組入口氣動門關(guān)閉且二級羅茨泵電流正常,將變頻指令置為10Hz; 

 。2)D節(jié)能機組入口氣動門開到位變頻指令按照0.5 Hz/s開始升,高限27Hz;若二級羅茨泵電流≥14A,閉鎖增加;且變頻指令按照0.2 Hz/s開始減(下限20Hz); 

 。3)D節(jié)能機組入口氣動門開到位且二級羅茨泵電流≤13A,變頻指令恢復(fù)正常。 

  4 結(jié)論 

  浙江國華浙能發(fā)電有限公司5號機組羅茨真空泵組投運后,通過各泵組的電流趨線,節(jié)能效果已經(jīng)顯現(xiàn)出來。原真空泵正常運行時一臺泵的電流值約為160A,新增羅茨真空泵組的電流值分別為:水環(huán)泵電流約為20A、主羅茨泵電流約為14A、二級羅茨泵電流約為10A,即每個泵組的電流總和約為44A。正常運行時兩組羅茨真空泵組運行,電流值約為88A。因此羅茨真空泵的正常投運后在冬季低背壓工況下至少可節(jié)電近50%,在機組啟動期間及夏季高背壓工況下其節(jié)能效果將更顯著。 

  參考文獻(xiàn): 

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